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敢对进口产品说“不”的兴化工匠
发布时间:2025-12-22 10:47:09

本报记者 徐军霞 通讯员 武桂成
连日来,在兴化市总工会组织开展的“劳模工匠进校园,思政教师进企业”活动中,泰州市劳动模范、江苏威鹰机械有限公司工会主席、总经理助理张扣宝,先后深入到兴化市大邹初级中学、兴化市中等职业技术学校、兴化市大营中心校和戴南镇张郭中心校,进行“以创新突破技术壁垒,用匠心助力国产替代”的主题宣讲,给600多名师生带来了一场场兼具深度与温度的专题讲座,他敢对进口产品说“不”的精神,引起了在场师生的强烈共鸣。
入门——“心中有火”
2005年,踏入江苏威鹰机械有限公司的那一刻,33岁的张扣宝站在了人生的新起点上。面对从未接触过的机械图纸和闪烁的电脑屏幕,他像初入荒野的行者般迷茫,但骨子里那股不服输的劲儿如同熊熊烈火,支撑着他在锻造车间的油污中摸爬滚打。当他第一次独立完成CAD制图,看着屏幕上规整的产品工艺图线条,泪水不受控制地夺眶而出,这是他从一名门外汉向行业内转变的第一步。
在技术研发的道路上,张扣宝面临着诸多挑战。长轴内球笼技术攻关便是其中最具代表性的一场硬仗。这项技术难题如同拦路虎,严重制约着企业的发展。那段时间,办公室的灯光几乎彻夜未熄,试验记录本上满是密密麻麻的公式和修改痕迹。张扣宝和团队成员们布满血丝的眼中却闪烁着坚定的光芒,他们反复推演,一次次推翻重来。有一次,为验证一个数据,他和同事在实验室连续奋战三天三夜,困了就用冷水冲脸,饿了就啃冷面包。最终,经过不懈努力,温冷精密近净成形技术方案成功落地,机器生产出达到7级精度的锻件。这项技术不仅为公司每年节省50多万元,更打开了公司通往高端制造的大门。
攻克长轴内球笼技术后,张扣宝又将目光投向锻造工艺的热处理环节。2009年公司等速驱动轴能耗高,效率低,他带领团队日夜攻关,创新采用锻件余热退火技术,破解这一技术难题。张扣宝对网带运行速度、加热温度、保温时间,以及产品退火后晶粒度、硬度等每一个技术指标、每一项控制要求都进行了试验攻关。通过一个月的不断尝试和优化改进,退火环节从12小时缩短至2小时,产品合格率从92.5%提高到99.8%,每年为公司节约电费近200万元,同时满足了客户快速交付产品的需求。
追逐——“眼里有光”
在与国内外知名企业合作的过程中,张扣宝如饥似渴地学习和研究国内6家顶尖企业的技术资料,将8万字的“他山之石”精心打磨,化作公司的质量体系文件。同时,结合公司实际,引入JIT精益生产方式、成本管理、质量管理、现场“6S”管理等先进理念。在他的努力下,公司在同行中率先通过IATF16949质量管理体系认证,产品成功打入汽车零部件主机市场,成为比亚迪、长城、吉利等国内知名整车企业的优秀供应商,实现了从售后服务向国内主机市场的成功转型。
在科研工作中,张扣宝始终以身作则。多工步温锻近成形是零件成形的关键工序,由于公司两班制,一旦出现问题损失严重。一年365天,他几乎都坚守在生产现场,很少有休息日。有时一项产品性能检测与试验需要连续工作数十小时,他也从不喊累,坚持亲自完成每个工艺环节,确保万无一失后才放心交给工人生产。也正因如此,公司的新产品开发成功率达到了100%。
2017年,江苏威鹰机械有限公司与上汽集团联合开发的CVT带轮轴,是一个轴齿类零件,变截面比较大,以前上汽集团一直采用从德国进口,在张扣宝夜以继日的研究开发下终获成功,产品质量、技术参数与德国进口的相关指标是完全相符的,有些指标还超过进口指标。他说:“成本比较低,只有进口产品价格的1/2,也是我们国内第一家完全替代进口的产品,此产品从2018年量产后,每年为公司创收8000多万元。”
传承——“翼下有风”
张扣宝深知,个人的力量是有限的。为了给企业和行业培养更多技术人才,他利用业余时间自编教材,针对不同技能层次的员工,采用理论讲解和现场问题分析相结合的方法授课,先后培养高级工46名、中级工180多名,公司也被誉为本地精锻造行业的“黄埔军校”。他还无偿向同行企业提供技术帮助和工艺设计,解决技术问题。在他和众多同行的共同努力下,陈堡镇逐渐成为闻名全国的“中国精密铸锻之乡”。
从高考失利的懵懂青年,到行业内备受尊敬的技术专家,张扣宝用行动证明:人生没有既定的轨道,平凡的岗位也能绽放出耀眼的光芒。他先后参与完成了江苏省重大科技成果转化、江苏省重点研发计划等20多个省级科技项目的研发并实现了产业化应用。研发的4个新产品通过省级鉴定,达到国内领先水平,累计获得国家授权专利23项,其中发明专利16项、实用新型专利7项。
“作为一名党员、一名技术人员,我将不断开发高品质的新能源汽车电机轴、齿轮等关键部件,为国产化自主新能源汽车品牌的可持续、快速发展,尽一点微薄之力。”面对未来,张扣宝充满信心。